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为Bobst SP-102BMA烫金机加装废箔回收装置

丝印特印网  发布时间:2009-08-12 00:00:00  阅读:1468  评论:

     【集萃网观察】Bobst SP-102BMA烫金机是目前业界性能及精度均领先的高档设备之一,我公司自2001年引进该机并投入使用以来,一直以生产高质量和高精度的产品为主。但由于在机器订货时没有订购配套的废电化铝收卷装置,致使在生产中机速一快,经常出现通过毛刷轮自由下落的废电化铝缠绕在毛刷轮上的问题,操作人员不得不停机清理,造成许多不必要的生产中断。为此,公司领导要求我们作为一项技改项目,自行研制一套废箔回收装置,以彻底解决这一困扰生产多年的问题。

      接下任务后,我们考虑到该机技术水平及外观都较为先进,不能因外配一套装置而影响其整体的观感及协调性。因此,我们采用Auto CAD软件对设计的各部位零件及外形进行反复调整和模拟,以方便地调整各零部件的尺寸和位置,及时观察各轴传动轮的位置及传动带包角,然后又用3DS Max软件模拟外观图样,以期达到最佳效果。

      整个废箔回收装置设计采用板块式结构,即用20mm厚的钢板,加工连接成框架,并加工出安装轴承的孔洞。然后将电机、框架、皮带轮、轴和轴承等装配在一起。加工过程中一定要保证轴承孔在两块钢板上的同轴度。

      在设计和制作过程中,我们采取先难后易,先廉后贵,宁简勿繁,宁廉勿贵的方针。具体说就是把技术难度大、容易失败的工作放在最前面来做,万一失败,可以在损失较小的情况下重新研制。

      采购方面,原计划要用到变频调速器,但我们将其放到计划的最后,视实际情况购买,后经试机认为不再需要,就省去了这一部件,这样又少投入4000多元。传动带原考虑采用同步带,经实际使用,发现用普通平胶带即可满足使用要求,也节省了一些费用。

      从设计、零部件采购、加工件制作到装配调试,由于整个过程都考虑得比较周到,整个制作过程没有出现一次返工。安装调试后,试机一次成功,并圆满完成一批蓝“东渡”烟标的生产任务。为公司今后的技术创新及技术改造开创了一个较好的示范性项目。
 
    来源:中国印刷港

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